7月份,龍鋼公司聚焦能源介質(zhì)損耗、成本管控、檢化驗(yàn)數(shù)據(jù)規(guī)范等領(lǐng)域,深度踐行“四種經(jīng)營(yíng)理念”,以精益管理與技術(shù)創(chuàng)新雙模式,激活降本挖潛新動(dòng)能,實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵指標(biāo)與創(chuàng)新賦能雙提升。
精益管理 破解能源計(jì)量難題
“近期,空氮損耗出現(xiàn)不同程度波動(dòng),大家要結(jié)合生產(chǎn)檢修和工藝調(diào)整,深入挖掘數(shù)據(jù)背后的深層含義。”能源介質(zhì)損耗專班推進(jìn)會(huì)上,該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人同亞強(qiáng)強(qiáng)調(diào)。
自3月起,龍鋼公司聚焦能源介質(zhì)損耗這一關(guān)鍵問(wèn)題,突破傳統(tǒng)“大鍋飯”思維,推行“一人一介質(zhì)指標(biāo)掛靠”機(jī)制,把回用水、新水、電等6大能源介質(zhì)指標(biāo)精準(zhǔn)落實(shí)到個(gè)人,按5%、15%、20%設(shè)置攻關(guān)臺(tái)階指標(biāo),并將攻關(guān)結(jié)果與“賽馬”機(jī)制掛鉤。
運(yùn)行4個(gè)月以來(lái),專班成員主動(dòng)對(duì)接用戶,全面評(píng)價(jià)計(jì)量器具運(yùn)行狀況,分析每日趨勢(shì),系統(tǒng)排查管道用能點(diǎn),繪制介質(zhì)流向圖,理清計(jì)量層級(jí)關(guān)系,排查各能源計(jì)量點(diǎn)位損耗波動(dòng)的原因,成效顯著。蒸汽、壓縮空氣損耗分別降至7.28%、6.4%,累計(jì)降低能源成本42.9萬(wàn)元。
成本管理 激活全員創(chuàng)新動(dòng)力
“成本管控不只是財(cái)務(wù)部門(mén)的事,而是每個(gè)崗位人員都應(yīng)掌握的必修課。”在成本管理及財(cái)務(wù)3大報(bào)表專項(xiàng)培訓(xùn)會(huì)上,企管財(cái)務(wù)部高級(jí)經(jīng)理陳艷芬深入淺出地講解著。
龍鋼公司創(chuàng)新構(gòu)建“三維”培訓(xùn)模式,通過(guò)原材料損耗模擬核算、設(shè)備能耗優(yōu)化挑戰(zhàn)等情景教學(xué),讓員工身臨其境感受成本浪費(fèi)帶來(lái)的危害。同時(shí),將成本管理理念融入“金點(diǎn)子”征集、“全員創(chuàng)新創(chuàng)效”等活動(dòng)中,實(shí)現(xiàn)成果轉(zhuǎn)化與效益挖掘有機(jī)結(jié)合。其中,標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)自制項(xiàng)目的推廣應(yīng)用,每年可為公司節(jié)約采購(gòu)費(fèi)用39萬(wàn)元。
“如今,大家都學(xué)會(huì)精打細(xì)算了。”原料分析工王娟說(shuō)道,通過(guò)優(yōu)化分析用混合試劑,減少了檢驗(yàn)消耗,全年可節(jié)省備件采購(gòu)費(fèi)用14.4萬(wàn)元。
技術(shù)攻關(guān) 助推高爐降本顯實(shí)效
聚焦高爐精準(zhǔn)配料與堿金屬元素負(fù)荷的科學(xué)高效管控,龍鋼公司精準(zhǔn)把握檢驗(yàn)需求,將科研陣地從“實(shí)驗(yàn)室”轉(zhuǎn)移至“生產(chǎn)一線”,將研究方向聚焦于高爐冶煉。在了解到熔劑中鉀鈉元素的含量影響煉鐵高爐正常運(yùn)行后,技術(shù)人員立即開(kāi)展攻關(guān),通過(guò)劃分“責(zé)任田”、制定科研計(jì)劃,創(chuàng)新性引入電感耦合等離子發(fā)射光譜(ICP-OES)技術(shù),成功開(kāi)發(fā)出針對(duì)熔劑類物料中鉀、鈉元素的快速、高效、精準(zhǔn)分析的測(cè)定方法。
據(jù)了解,該試驗(yàn)方法的成功應(yīng)用,有效降低了高爐設(shè)備的故障頻率,延長(zhǎng)了設(shè)備使用壽命,每年可為公司節(jié)省外部檢驗(yàn)費(fèi)用67.6萬(wàn)元,真正實(shí)現(xiàn)了“顯微鏡下降本”的精細(xì)化管控目標(biāo)。
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