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公司氣體保供系統(tǒng)新年攻堅圖鑒

2026-02-26 00:00    來源:能源管控中心    作者:閆俊杰 馮軍杰

        時序更替啟新程,奮楫揚帆正當時。2026年,公司氣體保供系統(tǒng)以起步即沖刺、開局即決戰(zhàn)的奮斗姿態(tài),聚焦生產(chǎn)精控、檢修攻堅、智能提質(zhì)、創(chuàng)新創(chuàng)效等關(guān)鍵環(huán)節(jié),細化舉措、壓實責任、閉環(huán)推進,描繪出一幅實干攻堅的動人圖鑒。

精控降耗出硬招 激活保供增效“新引擎”

        公司氣體保供系統(tǒng)錨定降本增效目標,以智能化、數(shù)字化改造為依托,推動精準管控能力提升。截至目前,完成298臺煤氣排水器遠程智能監(jiān)控改造,實現(xiàn)設備水位、壓力等運行狀態(tài)后臺實時精準掌控;給煤氣柜活塞加裝高清攝像頭,對活塞運行進行全方位、無死角實時監(jiān)測,讓智能監(jiān)控成為降本增效的“千里眼”“順風耳”。以開源節(jié)流、優(yōu)化運行模式為抓手,推動生產(chǎn)工藝全流程精細化管控,實現(xiàn)每一度電、每一方氣都高效利用。元月份,日均空壓電耗較計劃減少0.52萬kWh,以實打?qū)嵉墓?jié)能成效彰顯精準管控硬實力。

檢修攻堅破難題 打通生產(chǎn)運行“全鏈條”

        公司氣體保供系統(tǒng)以檢修攻堅為重點,全力攻克中心路高轉(zhuǎn)爐煤氣管網(wǎng)修復難點項目,徹底打通制約能源保供的堵點痛點。針對該項目面臨的技術(shù)難題,攻堅專班經(jīng)過多方論證、反復推演施工方案,采用混燒煤氣管道與高轉(zhuǎn)爐煤氣管道錯位輪換檢修模式,徹底消除煤氣系統(tǒng)“梗阻”問題,累計創(chuàng)效60余萬元。同時,創(chuàng)新優(yōu)化煤氣管道檢修供氣方案,改變傳統(tǒng)碰口送氣模式,巧用軋鋼摻燒高爐煤氣管網(wǎng)實現(xiàn)跨系統(tǒng)供氣,取消DN1500管道外委碰口作業(yè),檢修工期縮短8小時,節(jié)省外委費用2萬元,實現(xiàn)效率提升、成本雙降低。

創(chuàng)新創(chuàng)效添動能 解開集智聚力“密碼鎖”

        公司氣體保供系統(tǒng)緊扣春季氣體保供要求,以創(chuàng)新創(chuàng)效為驅(qū)動,多措并舉降本增效。一方面,快速落地空壓系統(tǒng)全流程優(yōu)化措施,通過降低管網(wǎng)壓力至0.5MPa等舉措,在主線工序生產(chǎn)組織不變的前提下,將空壓機運行臺數(shù)由4臺減至3臺,空壓系統(tǒng)用電量大幅下降,直接創(chuàng)效62萬元,并形成可復制、可推廣的優(yōu)化運行實操經(jīng)驗。另一方面,采用“人工巡檢+智能監(jiān)測”模式,對煤氣系統(tǒng)進行全方位檢查,針對性落實保障措施,同步完成聯(lián)鎖系統(tǒng)校驗、應急設施完善等工作,實現(xiàn)煤氣設備零故障,以硬核舉措為生產(chǎn)穩(wěn)定運行筑牢能源保障防線。

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